【廣告】
為解決化學(xué)工行業(yè)中粘性膏狀及假性塊狀物料的干燥問(wèn)題,1970年成功研制旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)。但是“70”型旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)有許多不足之處,威海干燥機(jī),主要是粉末容易進(jìn)入高溫區(qū),極易造成物料過(guò)熱凝聚而變質(zhì),旋轉(zhuǎn)部件的機(jī)械穩(wěn)定性差。1978年對(duì)“70”型進(jìn)行了改造,“78”型雖然有較大的進(jìn)步,但也存在粉末床層不穩(wěn)定,出口溫度和產(chǎn)品殘余水份波動(dòng)等特點(diǎn)。1983年又對(duì)“78”型進(jìn)行了一次大的改進(jìn)。現(xiàn)在我們所見(jiàn)到的旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)基本多是經(jīng)過(guò)2次大改進(jìn)的機(jī)型,稱(chēng)之為“83”型,該機(jī)結(jié)構(gòu)相比前兩種有如下優(yōu)點(diǎn):干燥室底部設(shè)置倒錐型結(jié)構(gòu),使熱空氣流通截面至下而上不斷擴(kuò)大,底部氣速高,上部氣速低,從而下部大顆粒與上部小顆粒都能處于良好的流化狀態(tài)。倒錐結(jié)構(gòu)還縮短了攪拌懸臂軸的長(zhǎng)度,增加了運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。軸承設(shè)在機(jī)外避免了長(zhǎng)期在高溫區(qū)工作,延長(zhǎng)了工作壽命。濕物料在被攪拌齒分散和破碎的同時(shí),又被甩向器壁,粘結(jié)在內(nèi)壁上,攪拌齒頂端設(shè)有刮板,能及時(shí)刮掉粘結(jié)在內(nèi)壁上的物料,同時(shí)高溫區(qū)內(nèi)壁設(shè)置夾套水冷,防止物料過(guò)熱變質(zhì)。干燥室上部設(shè)有分級(jí)環(huán),其主要作用是使物料較大的顆粒和未干物料與合格產(chǎn)品分離,擋在干燥室內(nèi),能有效的保證產(chǎn)品的粒度和水份要求。連續(xù)化操作,加料量、進(jìn)風(fēng)溫度、出風(fēng)溫度及顆粒粒度可在一定范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié),從而保證干燥產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)。干燥系統(tǒng)為封閉式,而且在微負(fù)壓下操作,粉塵不外泄,保護(hù)生產(chǎn)環(huán)境,安全衛(wèi)生。設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,集干燥、破碎、分級(jí)為一體,是流化技術(shù)、旋流技術(shù)、分級(jí)技術(shù)、噴動(dòng)技術(shù)及對(duì)流傳熱技術(shù)的優(yōu)化組合,大大的簡(jiǎn)化了生產(chǎn)工藝流程,節(jié)省了設(shè)備投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
1、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品含水量高。
分析原因:排風(fēng)溫度太低。
處理方法:減少物料進(jìn)量,提高排風(fēng)溫度。
2、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品含水量低。
分析原因:排風(fēng)溫度太高。
處理方法:加大物料進(jìn)量,降低排風(fēng)溫度。
3、故障現(xiàn)象:混合溫度下降過(guò)快,產(chǎn)品排出量變小或沒(méi)有排出。
分析原因:(1)物料進(jìn)量太大,不能充分蒸發(fā);
(2)進(jìn)風(fēng)溫度瞬間下降;
(3)物料水份含量大。
處理費(fèi)方法:(1)減少物量;
(2)提高進(jìn)出口溫度合適;
(3)調(diào)整進(jìn)風(fēng)口溫度及加料速度;
(4)重新設(shè)置進(jìn)料參數(shù)及風(fēng)機(jī)風(fēng)量。
4、故障現(xiàn)象:蒸發(fā)量降低、產(chǎn)量變小。
分析原因:(1)整個(gè)系統(tǒng)的空氣量減少;
(2)熱風(fēng)的進(jìn)口溫度偏低;
(3)設(shè)備存在漏風(fēng),壓縮空氣壓力降低;
(4)高壓脈沖袋式除塵器可能時(shí)間未清理造成堵塞。
處理方法:(1)檢查離心風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速是否正常及風(fēng)口的出口蝶閥位置是否正確;
(2)檢查蒸汽壓力是否降低、空氣過(guò)濾器和加熱器管道是否堵塞;
(3)檢查設(shè)備個(gè)組件連接是否密封,清洗除塵布袋或更新布袋
(4)提高壓縮空氣壓力。
5、故障現(xiàn)象:產(chǎn)成品雜質(zhì)過(guò)多
分析原因:(1)空氣過(guò)濾器效果欠佳,積粉混入成品;
(2)設(shè)備清理不,原料純度不高。
處理方法:(1)更換或清洗過(guò)濾器,檢查熱風(fēng)入口是否有焦粉情況;
(2)重新清洗設(shè)備,檢查原料純度。
6、故障現(xiàn)象:主機(jī)電機(jī)振動(dòng)過(guò)大或產(chǎn)品太粗
分析原因:(1)攪拌電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,電機(jī)皮帶磨損嚴(yán)重;
(2)主機(jī)內(nèi)存在堵塞,加料速度突然提高 。
處理方法:(1)開(kāi)啟攪拌機(jī),更換電機(jī)皮帶,停機(jī)檢查;
(2)調(diào)整加料速度。
7、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品效率低跑粉損失過(guò)多
分析原因:(1)旋風(fēng)分離器效果差;
(2)除塵布袋安裝處有松動(dòng);
(3)高壓沖脈袋式除塵器內(nèi)布袋有破損。
處理方法:(1)檢查旋風(fēng)分離器是否因敲擊、碰撞變形;
(2)提高旋風(fēng)分離器進(jìn)出口的氣密性,檢查其內(nèi)壁及出料口是否有積料堵塞現(xiàn) 象;
(3)檢查除塵布袋安裝是否松動(dòng)、布袋有無(wú)破損;
(4)更換高壓沖脈袋式除塵器。
閃蒸干燥機(jī)用以混合和粉碎塊狀濕料并保證粒子不在干燥室高溫區(qū)停留太長(zhǎng)時(shí)間,所以攪拌葉和室底及室壁都應(yīng)有一合理間隙,攪拌的旋速也應(yīng)合理選擇。攪拌軸與干燥室底部間有良好的密封裝置。分級(jí)器是一帶孔的圓環(huán),類(lèi)似于孔板流量計(jì),硫化鋅連續(xù)干燥機(jī),但有一個(gè)角度,孔直徑大小和高度取決于產(chǎn)品顆粒的分布,當(dāng)高度一定時(shí),豆渣連續(xù)干燥機(jī)丁酸連續(xù)干燥機(jī),孔徑越小,其產(chǎn)品粒度越細(xì)閃蒸干燥筒內(nèi)加分級(jí)環(huán)是安海達(dá)諾公司開(kāi)發(fā)的第三代產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用的重點(diǎn)之一,二氧化硅連續(xù)干燥機(jī),對(duì)控制產(chǎn)品的粒度十分重要,大大提高了產(chǎn)品合格率。
旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)用于干燥物料外的水分。濕物料通過(guò)閃蒸干燥設(shè)備的干燥風(fēng)管道分離進(jìn)入加熱的氣流外,烘干發(fā)生正在數(shù)秒之間。旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)未被使用于很多工業(yè)范疇外,包羅食物、化工、礦物和聚合物,物料的合用形勢(shì)也很普遍,包羅粉末、塊狀、顆粒狀、薄片狀、糊狀、凝膠體和漿狀等皆可(正在處置漿狀、糊狀或粘性物料時(shí),干濕物料的逆向混和是必需的)。
企業(yè): 山東寶陽(yáng)干燥設(shè)備科技有限公司
手機(jī): 17861261762
電話: 0536-3356799
地址: 山東省濰坊市臨朐縣城關(guān)街道柳家圈村