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由于煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)動(dòng)葉片是扭曲葉片,網(wǎng)格單元選用帶含有10 個(gè)中間節(jié)點(diǎn)的四面體實(shí)體單元Solid187。分別采用20 萬(wàn)、30 萬(wàn)、55 萬(wàn)和60 萬(wàn)網(wǎng)格計(jì)算后,選擇設(shè)定單元大小15 mm,生成網(wǎng)格單元數(shù)量為30萬(wàn)、節(jié)點(diǎn)數(shù)量45 萬(wàn),在計(jì)算時(shí)間和計(jì)算精度上為合適。對(duì)葉片葉根部位施加固定約束,葉片整體施加離心力慣性載荷,對(duì)煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)葉片表面施加氣動(dòng)壓力載荷,其中氣動(dòng)壓力載荷是流體計(jì)算得到的壓力數(shù)據(jù),采用流固弱耦合的方式加載到葉片表面,,在模擬煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)運(yùn)行范圍內(nèi),模擬所得全壓、效率與試驗(yàn)樣本值的平均偏差分別為4. 2%、1. 8%,特別是在設(shè)計(jì)流量下為3. 4%和2. 2%,由此可確保數(shù)值模擬的真實(shí)可靠性,模擬結(jié)果可反映該風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行狀況,并且可以用于進(jìn)一步固體域的流固耦合模擬計(jì)算。采集裝置與計(jì)算機(jī)中的信號(hào)分析系統(tǒng)lmstestlab相連,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸。
煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉數(shù)目改變后整體上不影響風(fēng)機(jī)性能的變化趨勢(shì),全壓隨流量增大而減小,效率呈現(xiàn)先增后減的變化。q v表示風(fēng)機(jī)體積流量,導(dǎo)葉數(shù)目減少時(shí),在qv < 90 m3 /s 時(shí)全壓均得到提高,在高于此流量時(shí)僅方案二全壓低于原風(fēng)機(jī),其中在導(dǎo)葉數(shù)目減少后,流量越小提升作用越明顯,方案三在qv = 80 m3 /s時(shí),全壓提升效果明顯,提升數(shù)值為141 Pa。煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉數(shù)目增加時(shí),在qv < 85 m3 /s 時(shí),方案四至六全壓得到有效提升,而qv > 85 m3 /s 時(shí),僅有方案四全壓得到提升。穿孔后,改善了煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)葉片周?chē)牧鲌?chǎng),降低了兩級(jí)葉片通過(guò)頻率的聲壓級(jí),相應(yīng)地降低了旋轉(zhuǎn)噪聲。
近似失速試驗(yàn),即為了了解煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)的實(shí)際失速線位置,詳細(xì)記錄風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力和風(fēng)量,后一組風(fēng)機(jī)失速前的穩(wěn)定風(fēng)壓和風(fēng)量數(shù)據(jù)作為風(fēng)機(jī)的失速點(diǎn)參數(shù)。通過(guò)1b、2a、2b風(fēng)機(jī)的近似失速試驗(yàn),將三臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的失速工況點(diǎn)數(shù)據(jù)放到性能曲線上,并擬合到曲線上,如圖2所示。從圖中可以看出,1b、2a、2b一次風(fēng)機(jī)的實(shí)際失速線與理論失速線存在較大偏差。2號(hào)爐兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的失速線偏差略好于1b風(fēng)機(jī),但煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)與理論失速線偏差較大。根據(jù)以往的試驗(yàn)和結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)急停的主要原因是風(fēng)機(jī)理論失速線向下運(yùn)動(dòng),這不是由于煙氣系統(tǒng)阻力過(guò)大或煙氣系統(tǒng)內(nèi)部流場(chǎng)分布不均造成的,而是由于風(fēng)機(jī)理論失速線向下運(yùn)動(dòng)引起的。風(fēng)機(jī)合理結(jié)構(gòu)。鑒于此,在電廠停堆期間,對(duì)現(xiàn)有鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了檢查。煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)噪聲治理結(jié)果采取噪聲治理措施前后,大風(fēng)量軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口處噪聲值對(duì)比結(jié)果如圖5所示。
(1)檢查葉片同步后,未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子葉片同步問(wèn)題,所有葉片均具有良好的調(diào)節(jié)特性,排除了葉片不同步。
(2)檢查每臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的葉頂間隙,得出每臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的葉頂間隙見(jiàn)表2。2A的煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)的頂部間隙已在電廠進(jìn)行了處理。2A一次風(fēng)機(jī)的頂部間隙通過(guò)在殼體內(nèi)壁添加玻璃纖維而減小。由于2A的煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)失速試驗(yàn)是在頂隙處理后進(jìn)行的,表中2A一次風(fēng)機(jī)頂隙也是處理后頂隙的平均值。當(dāng)兩級(jí)葉輪向后旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)改變兩級(jí)葉輪之間的流動(dòng)方向,產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。
煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)的每一次計(jì)劃?rùn)z修返回工廠,對(duì)液壓缸進(jìn)行解體檢修。同時(shí),安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制液壓缸和輪轂中心不超過(guò)0.03mm,以減少控制頭軸承、襯套和主軸的異常磨損,延長(zhǎng)液壓缸的使用壽命。液壓缸滑閥卡死。液壓缸滑閥卡阻故障是在風(fēng)機(jī)操作葉片時(shí),在某一開(kāi)度附近突然開(kāi)啟或關(guān)閉。例如,2012年7月12日,1號(hào)機(jī)組DCS發(fā)出風(fēng)機(jī)電流差報(bào)警。風(fēng)機(jī)1A電流由56A突然下降到49A,風(fēng)機(jī)1A開(kāi)度由54%變?yōu)?9%。當(dāng)風(fēng)扇1b運(yùn)行到60%左右時(shí),它會(huì)突然打開(kāi)。當(dāng)風(fēng)扇1B停止時(shí),更換液壓缸是正常的。斷裂的液壓缸發(fā)現(xiàn)控制液壓缸活塞進(jìn)回油的滑閥桿卡在閥套的各個(gè)位置。造成卡阻的原因是前一階段對(duì)液壓缸進(jìn)、回油管進(jìn)行改造后,未采取清洗措施將油管拆下,導(dǎo)致油管內(nèi)焊渣直接進(jìn)入液壓缸,造成液壓缸閥套油中的雜質(zhì)顆粒。內(nèi)壁有毛,使莖不能靈活移動(dòng)。對(duì)策:油管維修后,必須將油管拆下清洗干凈。同時(shí),定期檢查煙草烘干專(zhuān)用風(fēng)機(jī)并更換潤(rùn)滑油,清洗油箱內(nèi)的雜質(zhì),及時(shí)更換濾芯。(3)液壓缸或油封或接頭處漏油。對(duì)策:每計(jì)劃回廠維修更換液壓缸密封件,防止液壓缸密封件老化損壞,做好試壓和質(zhì)量檢查。針對(duì)某660MW機(jī)組配套的兩級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī),借助Fluent進(jìn)行流體數(shù)值模擬,研究導(dǎo)葉數(shù)目改變對(duì)風(fēng)機(jī)性能的影響,并選出較優(yōu)方案三。在安裝過(guò)程中提高現(xiàn)場(chǎng)維修技術(shù)水平,防止接頭漏油。