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發(fā)布時(shí)間:2020-10-01 19:52  






      發(fā)動(dòng)機(jī)作為車輛的核心功能部件,其性能好壞直接決定車輛的性能,而缸體、缸蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)核心、基礎(chǔ)的關(guān)鍵部件。發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋形狀復(fù)雜,精度要求高,因此,其加工工藝是體現(xiàn)精湛工藝的地方!缸蓋安裝在缸體的上面,與缸體一起構(gòu)成發(fā)動(dòng)機(jī)的主體。為保證氣缸的良好密封,缸蓋既不能損壞也不能變形,因此,缸蓋需要具有足夠的強(qiáng)度和剛度。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。


       缸蓋本身的重量并不大,制造時(shí)關(guān)注的并非是它的輕重,而是關(guān)注它是否具有良好的散熱性能。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,四氣閥結(jié)構(gòu)成為了發(fā)動(dòng)機(jī)的主流設(shè)計(jì)趨勢。與兩氣閥發(fā)動(dòng)機(jī)相比,每缸四氣閥的氣缸蓋比每缸兩氣閥的氣缸蓋在工作時(shí)要產(chǎn)生更多的熱量,因此采用全鋁缸蓋是的解決辦法。DEV系列發(fā)動(dòng)機(jī)的缸蓋采用鋁合金材質(zhì),而缸體是鑄鐵材質(zhì)。鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體熱負(fù)荷能力更強(qiáng),更加有利于提升發(fā)動(dòng)機(jī)的功率。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。



     采用合成鑄鐵工藝,消除了生鐵中粗大石墨的遺傳性,石墨大小為4~5級,石墨形態(tài)得到改善,使石墨分布更均勻,同時(shí)降低了鑄件的縮松傾向,改善了鑄件的加工性能。在一定范圍內(nèi)提高鐵液的過熱溫度,延長高溫靜置時(shí)間,能使石墨細(xì)化,基體組織細(xì)密,抗拉強(qiáng)度提高;若進(jìn)一步提高過熱溫度,鐵液的形核能力下降,石墨形態(tài)變差,甚至出現(xiàn)自由滲碳體,使得強(qiáng)度性能范圍下降,因此存在一個(gè)“臨界溫度”。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。


       一般認(rèn)為,普通灰鑄鐵的臨界溫度1 500~1 550 ℃左右[1]。筆者公司采用過熱溫度1 510~1 530 ℃生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋,高溫靜置5~10 min,石墨形態(tài)得到改善,本體強(qiáng)度及穩(wěn)定性得到提高。由于高溫靜置和長時(shí)間鐵液保溫會(huì)造成碳的損失及形核核心的減少,在鐵液出爐時(shí)加入0.03%~0.06%增碳劑(粒度0.3~0.8 mm)進(jìn)行預(yù)處理,增加鐵液的形核核心,并起到一定的孕育作用。對于灰鑄鐵,孕育的實(shí)質(zhì)是借助孕育劑去影響鐵液的共晶反應(yīng),良好的孕育處理是灰鑄鐵獲得細(xì)小均勻的A型石墨、消除碳化物及過冷組織,減少斷面敏感性及硬度散差,改善鑄件力學(xué)性能及加工性能的基本保障。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。




      清洗、漂洗工位一般是連續(xù)相鄰的,受高壓噴濺或零部件的帶入,清洗工位的清洗劑逐漸被帶入到漂洗工位,很容易導(dǎo)致漂洗槽液臟污。有些生產(chǎn)線甚至24h即可使漂洗槽液狀態(tài)與清洗槽液狀態(tài)相當(dāng),而現(xiàn)場一般情況下1到2個(gè)月才更換一次槽液。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。


       動(dòng)力總成廠重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)是清潔度,經(jīng)檢驗(yàn)清潔度符合技術(shù)要求,即可通過檢驗(yàn)。清洗殘留液中一般不含機(jī)械雜質(zhì),但含有大量前道工序的加工油、液,而加工油、液中因?yàn)闃O壓劑的存在,往往含有硫、磷、氯等成份,這些成份的存在與空氣中水份和氧氣共同作用下,在金屬表面發(fā)生了化學(xué)或電化學(xué)反應(yīng),引發(fā)了流痕狀銹蝕。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。



       康明斯4B缸體氣孔缺陷,而且流水號為相連的,為同一爐次澆注的鑄件。解剖發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在很明顯的氣孔(圖3),調(diào)查發(fā)現(xiàn)該爐次鋁的含量為0.0796%。同時(shí),又出現(xiàn)兩爐次的鋁含量異常的鑄件,其爐前光譜樣檢驗(yàn)鋁的含量分別為0.0392%和0.0414%。這兩爐次的鑄件沒有任何缺陷,加工后滲漏廢品也正常。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。


      鋁含量升高,主要是由于壓塊廢鋼中含有鋁制品,在熔煉過程中使微量元素升高。為防止此類缺陷的再次出現(xiàn),筆者公司規(guī)定了爐前鋁的含量不超過0.0400%。鑄鐵熔煉時(shí)加入碳化硅,對于灰鑄鐵,由于非平衡石墨的預(yù)孕育作用,可以提高共晶團(tuán)大量形成與生長的溫度(減小相對過冷度),有利于形成A型石墨;還可以因晶核數(shù)量增多,使片狀石墨細(xì)小,提高石墨化程度減少白口傾向,從而提高力學(xué)性能。五十鈴4BG1缸體配送服務(wù)熱線。



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