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文登黎明機械廠主導產(chǎn)品及服務(wù):玻璃鋼纏繞設(shè)備;液壓設(shè)備;高壓玻璃管道設(shè)備;模具;玻璃鋼拉擠設(shè)備;液壓拉擠設(shè)備;玻璃鋼管道設(shè)備;履帶拉擠設(shè)備;玻璃鋼加沙管道設(shè)備;玻璃鋼儲罐纏繞設(shè)備;機械式纏繞機;帳篷桿設(shè)備;電纜橋架設(shè)備。
公司主營行業(yè):油田行業(yè)、電子行業(yè)、化工行業(yè)、塑料行業(yè)、機械行業(yè)、工具行業(yè)等。
另外黎明機械廠還承接技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)培訓、圖紙設(shè)計、工控設(shè)備的開發(fā)研制等業(yè)務(wù),本公司給你的所有產(chǎn)品都是高品質(zhì)的交鑰匙工程,讓你永無后顧之憂。
玻璃鋼管道生產(chǎn)線主要裝備---固化站
玻璃鋼管道生產(chǎn)線主要裝備:由纏繞機、固化站、龍門脫模機,各單機按生產(chǎn)管道流水線進行布置。主要參數(shù):
*固化站:
固化站主要參數(shù):
1、裝機容量:3KW
2、產(chǎn)品直徑:Φ50mm-Φ300mm
3、產(chǎn)品有效長度:6000mm
固化站由以下部分組成:
4、支承模具的前后支座及主軸傳動系統(tǒng)
5、電器控制系統(tǒng)
備注:威海市文登區(qū)黎明機械廠是一家集開發(fā)、設(shè)計、制造、安裝調(diào)試于一體的復材設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)廠家。
上述圖片僅供參考,詳細產(chǎn)品詳情請咨詢我們,更多型號請訪問我們的網(wǎng)站或致電我們了解"。謝謝
纖維纏繞技術(shù)的發(fā)展歷史
纖維纏繞技術(shù)的發(fā)展與增強材料、樹脂體系的發(fā)展和工藝發(fā)明息息相關(guān)。黎明機械廠可提供新型玻璃鋼陽極管自動生產(chǎn)線及拉擠成型玻璃鋼陽極管自動生產(chǎn)線等。盡管在漢代就有在長木桿外加縱向竹絲及環(huán)向蠶絲后浸漬大漆制造戈、戟等長桿的工藝,但直到20世紀50年代纖維纏繞工藝才真正成為一種復合材料制造技術(shù)。1945年應(yīng)用纖維纏繞技術(shù)成功制造了無彈簧的車輪懸掛裝置。
1947年第一臺纖維纏繞機被發(fā)明。隨著碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維的開發(fā)和微機控制纏繞機的出現(xiàn),纖維纏繞工藝作為一種機械化生產(chǎn)程度很高的復合材料制造技術(shù),得到迅速的發(fā)展,20世紀60年代初開始在幾乎所有可能的領(lǐng)域都得到了應(yīng)用。
玻璃鋼管道引起分層的原因及解決辦法
玻璃綱管內(nèi)壁起泡
其原因是:主要是引頭布沒貼緊管芯。
解決辦法:操作時要注意,一定要把引頭布貼緊貼平在管芯上。
玻璃鋼管固化后起泡或起皺管子固化后起泡的主要原因是膠布揮發(fā)物含量太大,而卷制溫度較低,卷制速度快,膠布的揮發(fā)物來不及揮發(fā)掉,以致于殘留在管內(nèi)。當管子加熱固化時,其殘留揮發(fā)分受熱澎脹以致管子出現(xiàn)起泡?!?
解決辦法:控制膠布揮發(fā)物含量,適當提高卷制溫度,放慢卷制速度。
管子固化后起皺的原因是膠布含膠量高。解決辦法:適當降低膠布的含膠量,降低卷制溫度。
玻璃鋼管耐電壓不合格
產(chǎn)生原因: ①卷制時膠布張力不足,卷制溫度低或卷制速度快,使布與布之間粘結(jié)不好,管子中揮發(fā)物殘留量多; ②管子固化不完全?!?
解決辦法: ①提高膠布張力,提高卷制溫度或放慢卷制速度; ②調(diào)整固化工藝,保證管子固化完全。