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催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家源頭直供廠家,洛陽琦昌科技有限公司

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發(fā)布時間:2020-10-08 09:01  






外取熱器是重油催化裂化過程重要一部分

過高的溫度對于產(chǎn)品生產(chǎn)也是一種弊端,需要進行熱量取出,外取熱器就是這樣一個裝置。重油催化裂化生焦率亦達7~9%。催化劑再生燒焦放出的熱量遠遠超過兩器熱平衡的需要,因此,必須采取措施將過剩熱量取出。八十年代初開發(fā)成功內(nèi)取熱器,解決了再生器熱量過剩問題,有力地配合了RFCC技術(shù)的開發(fā)和發(fā)展。盡管內(nèi)取熱器具有傳熱系數(shù)高,取熱量大的優(yōu)點,然而也存在著調(diào)節(jié)熱量范圍小及取熱器后只能切斷,不能搶修等缺點。為了克服內(nèi)取熱器的不足,開發(fā)了外取熱器,經(jīng)過工業(yè)試用取得了成功。催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家的外部有很多鰭片,它的作用跟著琦昌科技廠家了解一下:為強化傳熱,所有取熱管上,沿其圓周方向布置了相當(dāng)數(shù)量的縱向鰭片,鰭片長度從5米到8米之間不等。

琦昌科技專注于催化非標(biāo)設(shè)備設(shè)計生產(chǎn),現(xiàn)在提供催化外取熱器、提升管反應(yīng)器、催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家、汽提段、翼閥等在內(nèi)的十多款產(chǎn)品。






很多場使用催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家出現(xiàn)一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產(chǎn)廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:

生產(chǎn)過程存在問題  某煉油廠外取熱器效果差,導(dǎo)致再生器床溫經(jīng)常在710℃以上,成為生產(chǎn)中的瓶頸。通過三個月進行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,

原因分析 管束結(jié)垢嚴(yán)重  使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。   

外取熱器催化劑循環(huán)量小  外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內(nèi),且波動較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動。



催化裂化裝置重新回到原來的重油加工模式,進料開始摻煉減壓渣油.為了實現(xiàn)大化摻煉減壓渣油的目標(biāo),裝置取熱負(fù)荷增加,外取熱系統(tǒng)的運行情況決定了該裝置的實際運行效益。影響外取熱器的關(guān)鍵部件是流化風(fēng)環(huán),其直接決定了外取熱器的取熱工況。建議對流化風(fēng)環(huán)的結(jié)構(gòu)進行適當(dāng)改造,確保流化風(fēng)環(huán)質(zhì)量,降低檢修難度。當(dāng)爐水的磷酸根含量變低不大并逐步穩(wěn)定時,表示藥品與鐵銹的化學(xué)反應(yīng)基本結(jié)束,即可結(jié)束煮爐工作。

我們琦昌是一家專業(yè)從事催化裂化設(shè)備廠家,主要有外取熱器、提升管反應(yīng)器等。



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