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發(fā)布時間:2020-08-01 10:45  

合金包芯線供應

  球化劑是目前獲得球鐵的主要手段之一,在志包鋼稀土一廠共同完成國家攻關課題“稀土三劑系列化”時,我校課題組對世界上100多個球化劑生產(chǎn)廠,國內(nèi)主要合金生產(chǎn)進行調(diào)研,取得了英、美、法、德、日、前蘇聯(lián)、印度等十幾個國家50多家合金生產(chǎn)廠的產(chǎn)品樣本及國內(nèi)主要球化劑生產(chǎn)廠的產(chǎn)品樣本,為對比國內(nèi)外球化劑性能及今后球化劑生產(chǎn)改進提供了依據(jù)?,F(xiàn)如今硅粒、硅材料的發(fā)展愈來愈快,早在2006年中國硅材料產(chǎn)業(yè)已發(fā)展到年產(chǎn)工業(yè)硅70多萬噸,出口60多個國家。

 錳硅合金用封閉或半封閉還原電爐冶煉。一般采用含二氧化硅高、含磷低的錳礦或另外配加硅石為原料。富錳渣含磷低、含二氧化硅高是冶煉錳硅合金的好原料。冶煉電耗一般約3500~5000千瓦·時/噸。隨著秋冬季節(jié)來臨,各地限產(chǎn),鐵水供應量減少,將導致廢鋼使用量繼續(xù)增加,對市場形成強有力支撐。入爐原料先作預處理,包括整粒、預熱、預還原和粉料燒結等,對電爐操作和技術經(jīng)濟指標起顯著改善作用

 錳硅合金用封閉或半封閉還原電爐冶煉。一般采用含二氧化硅高、含磷低的錳礦或另外配加硅石為原料。富錳渣含磷低、含二氧化硅高是冶煉錳硅合金的好原料。冶煉電耗一般約3500~5000千瓦·時/噸。上述合金中目前世界上用的最為廣泛的是稀土鎂硅鐵合金,但中國合金中RE/Mg的比值范圍大(0。入爐原料先作預處理,包括整粒、預熱、預還原和粉料燒結等,對電爐操作和技術經(jīng)濟指標起顯著改善作用

加料-→熔化-→縮頸生長-→放肩生長-→等徑生長-→尾部生長

(1)加料:將多晶硅原料及雜質放入石英坩堝內(nèi),雜質的種類依電阻的N或P型而定。雜質種類有硼,磷,銻。

(2)熔化:加完多晶硅原料于石英堝內(nèi)后,長晶爐必須關閉并抽成真空后充入高純氣使之維持一定壓力范圍內(nèi),然后打開石墨加熱器電源,加熱至熔化溫度(1420℃)以上,將多晶硅原料熔化。

(3)縮頸生長:當硅熔體的溫度穩(wěn)定之后,將籽晶慢慢浸入硅熔體中。由于籽晶與硅熔體場接觸時的熱應力,會使籽晶產(chǎn)生位錯,這些位錯必須利用縮頸生長使之消失掉。縮頸生長是將籽晶快速向上提升,使長出的籽晶的直徑縮小到一定大小(4-6mm)由于位錯線與生長軸成一個交角,只要縮頸夠長,位錯便能長出晶體表面,產(chǎn)生零位錯的晶體。選擇孕育劑就選新華爐料孕育劑,質量優(yōu)質,加工優(yōu)惠,新華爐料歡迎大家的到來。

(4)放肩生長:長完細頸之后,須降低溫度與拉速,使得晶體的直徑漸漸增大到所需的大小。

(5)等徑生長:長完細頸和肩部之后,借著拉速與溫度的不斷調(diào)整,可使晶棒直徑維持在正負2mm之間,這段直徑固定的部分即稱為等徑部分。單晶硅片取自于等徑部分。

(6)尾部生長:在長完等徑部分之后,如果立刻將晶棒與液面分開,那么熱應力將使得晶棒出現(xiàn)位錯與滑移線。于是為了避免此問題的發(fā)生,必須將晶棒的直徑慢慢縮小,直到成一尖點而與液面分開。這一過程稱之為尾部生長。長完的晶棒被升至上爐室冷卻一段時間后取出,即完成一次生長周期。綜上所述,一方面,目前鋼材市場利潤較好,高品位鐵礦石需求強勁,加之國慶節(jié)前鋼廠補庫積極,鐵礦石供需狀況有所好轉。


有研究者對安陽鋼鐵2000m3級高爐噴煤系統(tǒng)做了進一步改進:一是根據(jù)“死煤層”形狀,將平板流化器改為錐形流化器,仍保留下出料方式,保證了流化效果,解決了噴煤出煤量波動的問題,取得了顯著成效,噴吹能力提高了一倍以上。二是在倒罐時為了徹底吹掃完輸煤管道內(nèi)的煤粉,防止出口管道堵塞,在噴吹出口管道上增加了吹掃管線和相關控制閥門,完善了倒罐工藝,并且優(yōu)化了倒罐程序和相關參數(shù),縮短了送煤罐停煤到備用罐出煤的時間。在穩(wěn)壓球罐上單獨引出了一條補齊管線,,從而保證了噴煤量的穩(wěn)定,另外,通過改變管徑也提高了固氣比。四是為了達到降低阻損的目的,采用了擴大噴槍內(nèi)徑的措施,進一步提高了噴煤能力。實踐證明,系統(tǒng)噴煤能力和煤粉噴吹的穩(wěn)定性都有了顯著提高,同時也促進了高爐噴煤量的提高。雖然幾十萬噸山口,但因其價格低,而創(chuàng)匯量與生產(chǎn)消耗的資源很不相稱。

有研究者對安徽長江鋼鐵3號1080m3高爐噴煤系統(tǒng)應用了一些先進的技術:一是實現(xiàn)了對高爐熱風爐廢煙氣的利用,這一方面有利于磨機內(nèi)惰性氣氛的控制,另一方面利用余熱可減少高爐煤氣的使用量。二是由于制粉系統(tǒng)在倉頂設置除塵器嚴密性不足、檢修率高,給生產(chǎn)帶來安全隱患,設計中采用泄壓風機代替?zhèn)}頂除塵器,從而保證了煤粉倉內(nèi)極低的氧含量,有利于安全生產(chǎn),設備布置和檢修維護也方便了許多。三是采用3罐并列噴吹、全自動倒罐和噴吹技術,為3號高爐快速達到高產(chǎn)和節(jié)能降耗提供了有利的技術保證。只不過H系硅微粉的含硅量比較高,基本都在99%以上,而微硅粉的含硅量一般都在80-92%,94%以上都屬于很不常見的。



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